转炉渣堵塞塞头的新应用:提高钢水纯度,降低生产成本
2025-09-28
作为炼钢过程中的关键功能材料,转炉渣挡板的创新应用对提高钢水纯度、降低生产成本具有显著效果。以下是对其技术原理、应用优势及实施路径的详细分析:
1、堵渣塞技术的原理与功能升级
精确的堵渣机构
传统的挡渣塞(如钎焊增强复合材料制成的挡渣塞)在炼钢结束时投入转炉,利用密度差异实现钢渣分离。新一代产品通过优化形状(如锥形头部+尾部导流翼)和调整材料配比(添加Al₂O₃/MgO以提高抗侵蚀性能),将挡渣成功率从80%提升至95%以上,并将渣量降至≤1千克/吨钢。
功能复合设计
合金一体化:将Fe-Mn、Fe-Si等合金芯块嵌入塞棒本体,同步实现合金微调与挡渣功能,减少后续加工工序,使钢合金成本每吨降低3至5元。
气体动力调控:多孔结构设计可与底部吹氩气相结合,促进非金属夹杂物上浮,使[O]≤15ppm,[N]≤25ppm。
2、对钢水纯度的改善效果
包容性控制
采用高碱性炉渣堵塞塞(CaO-SiO₂体系)可吸附钢包顶渣中的Al₂O₃夹杂物,使B类夹杂物的评级降低1至1.5级。
某钢铁厂的数据显示:应用20MnSi钢种后,大颗粒夹杂物(>50 μm)减少了70%,连铸喷嘴堵塞率降低了40%。
组件稳定性保障
通过减少炉渣量(≤2毫米厚的炉渣层),将钢水的磷回收率控制在0.003%以内,以避免LF炉中脱磷工序的负担。
3、成本降低与效率提升的定量分析
直接经济效益
降低合金损耗:提高挡渣成功率,可使合金收得率提高2-3%,每吨钢可节省合金成本8-12元。
耐火材料使用寿命延长:钢包渣线部位镁碳砖的侵蚀速率降低30%,每座转炉每年的维护成本可降低约15万元。
隐性成本优化
缩短冶炼周期:每炉次将后续工序的处理时间缩短3至5分钟,使年钢水产量增加约12000吨(以120吨转炉为例)。
品质溢价:纯度提升使高品质钢材的合格率提高0.8%,每吨钢材的售价增加50至80元。
4、关键实施要点与行业案例
工艺适应性的优化
插头主体的材质需根据钢种进行选择:低碳钢适用于MgO-C系列,而高氧钢则需选用ZrO₂增强型。
输送时机模型:基于出钢口的流量及钢渣的黏度,通过人工智能图像识别实现自动控制输送(例如,经宝武集团应用后,误操作率降至0)。
5、未来技术方向
智能响应材料:开发对温度敏感的塞体(如1300℃自膨胀结构),使其能够动态适应钢水流场的变化。
碳中和组合:采用生物质粘合剂替代酚醛树脂,将VOCs排放量减少30%以上。
通过系统性地应用炉渣挡渣技术创新,钢铁企业可在不增加主要设备投资的情况下,实现质量和成本的双重突破,尤其适用于生产汽车面板和电工钢等高纯度产品。建议各企业根据自身冶炼特点开展小炉试验,以确定更优的参数组合。
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